振動流化床的振動電機安裝在床體的側(cè)面,更換電機較為困難。傳統(tǒng)振動流化床的電機設(shè)計為緊固螺栓M30焊接在可調(diào)角度的大盤上,大盤與床體使用螺栓進行鏈接。由于電機的振動,螺栓焊縫經(jīng)常出現(xiàn)脫焊的情況,引起電機的松動,有時人員巡檢不及時,螺栓發(fā)生斷裂,出現(xiàn)設(shè)備事故。處理時須先卸下電機、大盤,在大盤原位置處加工螺栓,再焊接螺栓,螺栓相當于進行了一次熱處理,強度受到較大的影響。有時焊接出現(xiàn)偏移,電機就位比較困難。這樣更換螺栓,不僅耗時長,而且電機緊固得不到保證。
若將大盤進行結(jié)構(gòu)改進,大盤上加工M30螺栓頭的孔,將大盤與電機座接觸的底板焊接在一起,這樣檢修時,不需要焊接螺栓與拆卸大盤,從流化床內(nèi)穿螺栓即可,大大節(jié)省了檢修時間。為了提高螺栓的剪切應(yīng)力,選用材質(zhì)為35CR Mo的螺栓。