傳統(tǒng)流化床的原篩板為不銹鋼,長(zhǎng)寬1410mmx7750mm,厚3mm,均布φ3mm的孔,使用數(shù)月后,篩板縱向開裂嚴(yán)重,開裂最長(zhǎng)的區(qū)域在篩板中間,達(dá)3~4m,篩板下面的加強(qiáng)框也斷裂,致使物料不走料,堆積在床頭,不僅增強(qiáng)了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,生產(chǎn)能力大幅降低,其烘干效果也差。經(jīng)過(guò)多次的修補(bǔ)后,仍然開裂,生產(chǎn)非常被動(dòng),生產(chǎn)能力達(dá)不到一半。
經(jīng)過(guò)分析,發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)振動(dòng)流化床的設(shè)計(jì)、制造不符合氯化鈣生產(chǎn)的條件:
1)篩板選材為不銹鋼,而氯離子對(duì)不銹鋼的晶界有強(qiáng)烈的腐蝕作用,外加篩板受電機(jī)激振力的作用,使篩板收到應(yīng)力腐蝕,首先從晶界處撕裂;
2)篩板下面焊接的加強(qiáng)用“井”字框拼接不合理,因?yàn)檎駝?dòng)電機(jī)在振動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng)力也分解一對(duì)橫向應(yīng)力作用于篩板,“井”字框拼接不合理造成“井”字框斷裂,從而減小了篩板的橫向抗拉強(qiáng)度。
針對(duì)以上情況,作出了如下改動(dòng):
1)篩板改材質(zhì)為Q235|A,板厚4mm;
2)篩板由7塊小篩板拼接而成,不存有縱向焊,每塊小篩板折邊成“U”型;
3)“井”字形加強(qiáng)框采用扁鋼50x5,材質(zhì)為Q235|A,橫向?yàn)橐徽麠l,縱向均為長(zhǎng)300mm短條,拼焊成整個(gè)“井”字架,每個(gè)角滿焊牢固,與篩板間斷焊接,不僅增強(qiáng)了篩板的強(qiáng)度,也增強(qiáng)了篩板的剛度,使篩板的整個(gè)振動(dòng)頻率趨于一致,便于物料的運(yùn)行暢通。